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技术资讯
一、故障简述
某330kV变电站约700m处电缆沟道井口发生爆炸。随即,与某330kV变电站相邻的某110kV变电站的4、5号主变压器及某330kV变电站3号主变压器相继起火;约2min后,某330kV变电站6回330kV出线相继跳闸。故障造成某330kV变电站及邻某110kV变电站等8座110kV变电站失压。
二、故障原因分析
1.故障发展时序
事故中,该330kV变电站和相邻的某110kV变电站保护及故障录波器等二次设备均未动作。通过调阅该330kV变电站线路对侧相关变电站保护动作信息及故障录波数据,判定本次事故过程中故障发展时序。
2.电缆故障分析
故障电缆沟道型号为1m×0.8m砖混结构,内有9条电缆。其中,35kV3条1kV6条(均为用户资产)。事故后,排查发现相邻0kV变电站35kV线路Ⅲ间隔烧损严重,其敷设沟道路面沉降,柏油层损毁,沟道内壁断裂严重,有明显着火痕迹。开挖后确认35kV线路Ⅲ电缆中间头爆裂。
综上判定,35kV线路Ⅲ电缆中间头爆炸为故障起始点,同时沟道内存在可燃气体,引发闪爆,该故障电缆型号为 ZRYJV2-3kV-3×240,2009年投运。
3.直流系统失压分析
(1)直流电源系统基本情况
1)该330kV变电站与相邻110kV变电站共用1套直流电源系统,该330kV变电站1、2号站用电源分别取自相邻110V变电站10kV段和Ⅱ母线,0号变电站用电源取自35kV线路。
2)该330kV变电站原站用直流电源系统采用“两电两充”模式。1999年投运,配置2组蓄电池,个数为108只/每组,容量30A·h:改造后2组蓄电池容量,每组104只,容量500A·h/每组。
(2)直流系统改造情况。根据上级公司批复计划,该公司组织实施该330kV变电站综合自动化、直流系统改造工程,2016年4月29日完成直流I段母线改造,6月1日开始改造直流Ⅱ段母线,6月17日完成两面充电屏和两组蓄电池安装投运。
(3)直流母线失电分析。
1)变电站站用交流失压原因。由于该330kV变电站(相邻110kV变电站)站外35kV线路Ⅲ线故障,相邻110kV变电站35kV和10kV母线电压降低,12、0号站用变压器低压侧脱扣跳闸,直流电源系统充电装置失去交流电源。
2)直流电源系统失电原因及隐患。改造更换后的2组新蓄电池未与直流母线导通,原因是该2组蓄电池组至两段母线之间接隔离开关在断开位置(该隔离开关原用于均浮充方式转换,改造过渡期用于新蓄电池连接直流母线),即直流母线处于无蓄电池运行状态。充电装置交流电源失去后,即造成直流母线失压。另外,直流电源系统还存在寄生回路,在2013年的改造后,二次回路中1、2号双头隔离开关间的连接线未拆除,2组蓄电池组极间存在一个等电位联结点,同时2组蓄电池组负极间分别连接1、Ⅱ段合闸母线,有些直流馈线在两段同时供电时并在改造中完全分开,未真正实现直流I、Ⅱ段母线分段运行,给本次故障的发展埋下隐患。
3)直流监控系统未报警原因。蓄电池和直流母线未导通,监控系统未报警,原因是直流电源系统改造后,有4台充电(整流)模块接至直流母线,正常运行时由站用交流通过充电模块向直流母线供电。现场调查分析,本次故障原因为①35kV线路Ⅲ电缆中间头爆炸,330kV变电站1、2、0号站用变压器因低压脱扣全部失电,此时,充电装置失去交流输入电源:②改造后的两组蓄电池至直流母线之间串接的隔离开关在断开位置,未能与两段直流母线连接,使全站保护及控制回路失去直流电源,造成故障越级。
三、故障处理与防范措施
1.故障处理
(1)直流屏改造更换。直流屏改造更换后未进行蓄电池连续供电试验,未及时发现蓄电池脱离直流母线的重大隐患。
(2)隐患排查治理不彻底。该330kV变电站在2013年的改造后,直流系统就存在寄生回路,两组蓄电池组负极间存在一个等电位联结点,同时并未真正实现流I、Ⅱ段母线分段运行,给本次故障的发展埋下隐患。
2防范措施
(1)新建或改造变电站的直流电源系统,在进行投运验收前,应进行直流蓄电池组连续供电测试试验,并满足相关规程要求后方可投运。
(2)检查直流电源系统回路,防止寄生回路产生。
(3)在蓄电池投入运行前,应检查蓄电池出口保护电器,其中,直流断路器或熔断器、隔离开关应在投入状态,确保无蓄电池失电、直流母线无压的隐患。